催化剂硫化时会造成床层温度暴涨的原因有哪些?有何危害?

题目

催化剂硫化时会造成床层温度暴涨的原因有哪些?有何危害?

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相似问题和答案

第1题:

预加氢催化剂预硫化过程中,为了避免金属氧化物被氢气还原,在硫化氢未穿透催化剂床层前,催化剂床层温度不得超过290℃。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第2题:

甲烷化炉床层温度暴涨的原因有哪些?如何进行判断?处理不及时的危害?


正确答案: 原因:
1、低变炉出口CO含量超标。
2、脱碳塔出口CO2超标。
3、N2过氧。
4、净化III脱碳气经FV459倒流至甲烷化。
5、E302内漏。
判断:
1、系统负荷增加,联系分析室做低变炉CO及脱碳塔CO2指标分析,判断是否超标。
2、如果甲烷化炉炉温暴涨,并且上升速度快,可判定N2过氧。
3、如果向净化III配氢,FI459流量瞬间回零,接着流量增大,联系净化III控制室,询问配氢压力是否高于PI457。
4、以上程序检查无误,可考虑E302设备内漏。
处理:
1、如系系统负荷增加,造成进入甲烷化炉的CO和CO2含量增大引起炉温上涨,可以及时调节甲烷化炉入口温度,稳定好变换操作,根据负荷及时调整FV451循环量,将CO和CO2控制在指标范围内。若生产负荷增加过猛,炉温剧烈上升时,应减小负荷,情况严重时按紧急停车处理。
2、如系N2过氧,立即通知调度甲烷化及后系统切气,停配氢,根据过氧情况决定能否用脱碳气降甲烷化炉温;必要时可将甲烷化压力卸尽用0.4或1Mpa蒸汽给N2甲烷化炉降温。注意,置换时管道一定要彻底,防止二次带氧入炉。
3、如果是甲醇脱碳气压力高于PV457压力,气体倒流入甲烷化炉,切配氢,并用氮气降温。
4、如系设备内漏,通知分析室加强甲烷化炉入口气体成分分析,根据情况决定是否停车检修设备。
处理不及时的危害:
处理不及时会造成甲烷化炉炉温暴涨,烧毁催化剂,严重时甚至造成设备爆炸的恶性事故,造成系统停车。
应知应会部分:
1、甲烷化反应是强烈的放热反应,若原料气中CO和CO2含量增高,易造成催化剂超温事故,同时使进入合成氨系统的甲烷含量增加。对于配套甲烷化消除CO和CO2的,要求CO+CO2含量<0.7%,即低变炉出口CO0.4%和脱碳塔出口CO20.3%之和。因为在绝热条件下,原料气中有0.1%的CO转换为甲烷,原料气温度升高7.4℃,0.1%的CO2转换为甲烷,原料气温度升高6℃,0.1%的O2反应原料气温度升高16.5℃。
2、甲烷化炉操作温度一般控制在270-350℃之间为宜,温度过高,对化学平衡不利,容易产生析碳反应,使催化剂超温,活性降低;温度过低,则反应速度过慢。在炉温低于180℃时,催化剂容易产生羰基镍,
N.i+4CO=Ni(CO)4
羰基镍不仅对催化剂有害,而且对人体的毒害非常大,因此催化剂降温至180℃时停止使用含有CO的工艺气,改用氮气。

第3题:

催化剂硫化时一般控制升温炉出口温度不大于床层温度50℃,将催化剂升温至220℃恒温,待催化剂床层温度拉平后,改高硫原料气对催化剂进行等温硫化,床层最高温度≤450℃。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

变换催化剂床层温度下降的原因有哪些?


正确答案:①负荷降低,如半水煤气量减少或半水煤气中一氧化碳含量减少,而冷激煤
气量和蒸汽加入量没有减少;
②蒸汽带水,半水煤气带水,使催化剂床层温度突然下降,
③饱和塔循环热水水质差,水中无机盐随半水煤气带入催化剂层,沉积于催化剂颗粒表面,会逐渐降低催化剂活性,
④催化剂失活衰老;
⑤中变炉段间喷水量过大;
⑥操作不当;

第5题:

催化剂预硫化时,低分压力控制()MPa在H2S未穿透催化剂床层前,床层最高点温度不应超过()℃


正确答案:1.7Mpa、230

第6题:

催化剂预硫化过程中,硫化氢未穿透整个催化剂床层前,床层最高温度不能高于()℃。

  • A、280
  • B、250
  • C、230
  • D、200

正确答案:C

第7题:

催化剂床层温度下降的原因有哪些,正确的是()

  • A、负荷增大
  • B、蒸汽带水
  • C、催化剂失活衰老
  • D、高变炉段间喷水量过小

正确答案:B,C

第8题:

造成甲醇合成催化剂活性下降的原因有()。

A.催化剂中毒

B.催化剂过热

C.高级烷烃堵塞催化剂微孔

D.催化剂床层温度低


参考答案:ABC

第9题:

催化剂预硫化过程中,硫化氢未穿透整个催化剂床层前,床层最高温度不能高于()℃。

  • A、280
  • B、250
  • C、230

正确答案:C

第10题:

催化剂床层温度猛升,会降低催化剂的活性,使低变催化剂发生反硫化反应


正确答案:正确